Autor Tema: Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180  (Leído 74211 veces)

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Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« en: 24 Diciembre 2011, 14:07 »
Desde que compré mi torno Ausona 180, hace un par de meses, estoy haciéndole varios arreglos y modificaciones, que voy a ir exponiendo en este post.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2011, 14:31 »
La primera (¡vaya, de esta no hice fotos!) es la de cambiar el conmutador eléctrico, que estaba junto al cabezal, llevándolo al costado derecho del delantal, para poder arrancar y parar el torno con más seguridad en el caso de piezas largas, en que el puesto de uno queda alejado del cabezal. Más adelante, seguramente, tendré que cambiar el conmutador mecánico por unos pulsadores, que actúen sobre unos relés colocados en un cuadro eléctrico, si me decido a ponerle un freno que ya tengo proyectado.

La segunda fue el cambio de la polea a la entrada del cabezal. Según la tabla de velocidades que figuran en la placa adosada al cabezal, estas deberían ir desde 42 hasta 1050 rpm. Pero tras medir con el cronómetro, comprobé que en realidad iban desde unas 30 hasta unas 750. Demasiado lento. La razón de la discrepancia, casi con seguridad, es que el motor que lleva no es el original. En esta foto se ve claro:



Y cuando lo desmonté, más claro todavía. El motor actual va atornillado a una placa chapucera como ella sola, por medio de cuatro tornillos soldados a ella y que atraviesan cuatro "bolos" cilíndricos. La placa está hecha de dos trozos de plancha soldados a lo largo y cortados sin ninguna precisión, lo mismo que la posición de los tornillos. Viéndola, resulta evidente que no es original de fábrica. Esta placa está, a su vez, atornillada a otra placa con dos ranuras en T bien mecanizadas que, esta sí, seguro que es original.

Sin duda, la placa, los tornillos y los cuatro bolos son un apaño hecho para acoplarle un motor muy distinto en medidas al original (quizá por fallo de este), que seguro que era bastante más voluminoso y con unas patas cuyos taladros concidirían bien con las ranuras en T de la placa de anclaje de fábrica. Problamente, la polea de salida que llevaba el motor original sería de mayor diámetro, con lo que las velocidades reales sí que coincidirían con las de la placa.

Tras darle muchas vueltas al coco, al final me decidí por cambiarle la polea roja grandona que se ve en la foto, de 280 mm de diámetro exterior, por una de 150 mm, con la que las velocidades del plato pasarían a estar entre 55 y 1350 rpm, bastante más adecuadas, en mi opinión, a este torno. Además, conseguiría ganar unos buenos centímetros en la parte trasera, al poder prescindir de los bolos en el nuevo montaje para el motor.

Así que compré una rodaja de acero ST-52, de 150mm de diámetro y 50 mm de larga y me hice la polea. En este primera foto, la pieza en bruto, cogida con las garras exteriores:




Refrentando:




Taladrando, con varias brocas de diámetro creciente:




¡Más viruuuutaaaa!




Torneándole un mango, para poder cogerla con las garras normales:




La pieza ya dada la vuelta, torneándole los surcos de la polea doble. Primero a ojo (comprobando de vez en cuando con una plantilla de cartulina). Usé una cuchilla de tronzar, de plaquita soldada, que recorté en forma de cuña trepezoidal, con un frente de unos 2mm, para que no me vibrase cada vez que penetraba de frente, un poco de cada vez, en el centro de cada surco, avanzando luego hacia los lados. El ángulo que le di a los costados es de 20 grados, el mismo que el de los costados del surco (las correas trapezoidales están normalizadas con un ángulo de 40 grados, 20 a cada lado de su plano de simetría). Así me iba quedando más o menos bien al igualar los extremos de cada pasada con los de la anterior:




El acabado de los costados de los surcos, en cono, con el charriot a 70 grados :




Para acabar los costados de los surcos más próximos al plato, con el charriot a 110 grados, el plato tenía que pasar por encima del carro transversal. La garras libraron por unas pocas décimas. ¡Huuuuyyyyyy!. Aquí tuve suerte. Si no, me hubiese obligado a darle la vuelta, disminuir el diámetro del mango, etc.




Con los surcos ya terminados, torneando un rebaje que se precisa, en la cara que quedará junto al cabezal:




La fase más crítica: el mandrinado del taladro central. Tiene que quedar lo más ajustado posible al eje. Que pueda entrar en él, pero que le cueste. Usé esta cuchilla, obtenida de un cuadradillo de cobalto de 12, al que dí forma poco a poco, a medias entre la radial y el esmeril:




Una vez terminado, me quedó como yo quería: a mano se podía meter poco a poco sobre el eje, dando aceite y girando a un lado y otro, haciendo bastante fuerza. Con una prensa entrará bien seguro (espero).

Luego, el chavetero interior, hecho en la fresadora, con el cabezal mortajador y una herramienta de cobalto afilada a partir de un cuadradillo de 6 mm, con un frente de 4 mm. De primera:




Y una vez desmontado el eje, con la polea grande, y gracias al ofrecimiento de Fronch, pudimos usar la prensa hidráulica del taller de mecanizado del Instituto de FP donde está haciendo un Ciclo. El profesor, muy amable, aprovechó para enseñarme todas sus máquinas. ¡Qué envidida!. En esta foto se ve el eje, con la polea original, una vez que la prensa les ha obligado a divorciarse, deslizando una sobre el otro con un sonoro ¡CLONC!:




Luego, con la misma prensa, metimos mi polea nueva donde estaba la otra. Pero tuvo que emplearse a fondo (la prensa). La razón es que el diámetro del eje, que medido por mí con un micrómetro, daba 28,01mm en la zona que sobresalía, resultó que la zona oculta, embutida en la polea roja, medía, una vez quitada esta, 28,10 mm. No se me había ocurrido esta posibilidad. Escalofríos me da cuando lo recuerdo. A mano costaba meterla por los 28,01, así que por los 28,10... ¡nueve centésimas más!.

Pero entró bien. Así que: ¡Unidos para siempre! (hasta que otra prensa los separe). En esta otra se ve la polea ya montada, dándole los últimos repasos en mi anterior torno Quantum 250 x 550:




Una labor que tendría que haber hecho antes de montar la polea en el eje: unos taladros roscados por si más adelante le quiero adosar un disco de freno (que tengo pensado). No "me daba" la disposición con el plato divisor y opté por este montaje chapucero, con el eje de la herramienta inclinado, lo suficiente para marcar la posición de los taladros, con una broca de centros:




Luego los taladros los completé en el taladro de columna:




Y para el roscado (M-8), como de nuevo no "me daba" el mango giramachos, pues me tropezaría con el eje, pues me apañé con este taladro de mano, cogido en una de las ofertas del Lidl (1100 watios por 69 euros), que me viene muy bien para estas faenas, pues al tener cambio de marchas mecánico (aparte del regulador electrónico que tienen todos en el gatillo), opera muy bien a velocidad lenta, con fuerza y control. Así que, alternando entre roscando un poco, retrociendo otro poco, termina por hacerlo bien y bastante rápido. Una joya:




El montaje en el cabezal no presentó ningún problema. Entró con suavidad, a través de los casquillos de bronce y del primer grupo de dos engranajes. Luego, se vuelve a colocar el último casquillo, que se asegura con su pasador cónico. Y listo. En esta última foto se ve el resultado final, con un par de correas nuevas, de menor desarrollo: 1220 mm en lugar de 1440 de las iniciales, que estaban ya para tirar, prácticamente podridas. Comparando esta foto con la primera, se ve como el conjunto queda unos 5 cm más estrecho.

Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2011, 16:13 »
este hilo promete. No te canses de mostrar todos los progresos. Para los que estamos empezando como yo es una magnifica fuente de información e inspiración.
Saludos y felices fiestas
un tallercito muy lejos y poco tiempo para disfrutarlo

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2011, 16:19 »
Felicitaciones jalons14, y muchas gracias, porque también yo tengo que tornear una polea, y tu exposición me sirvió para aprender cómo hacerlo.

Feliz Navidad, y espero que tu torno quede como nuevo.
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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2011, 18:49 »
Es una máquina digna de dejarla en las mejores condiciones.

Gracias por mostrarnos las  .fotografo de los trabajos.

Por cierto, ¿has visto este hermano del tuyo? Y además cerca de casa:

http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6354.0.html

Saludos.-
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Soyjulio

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2011, 18:59 »
Te a quedao de lujo.

Una pregunta de inexperto aprendiz: veo que la relación de las poleas ahora son casi de 1/1 esto no sera perjudicable para el motor que antes trabajaría mas desahogado?

Saludos

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2011, 19:51 »
Hola, Soyjulio: El que el motor trabaje más o menos desahogado, depende de la fuerza "de frenado" que se le haga. Esta depende, aparte de los diversos rozamientos de todas las transmisiones (apoyos en cojinetes, correas y poleas, engranajes, etc.), sobre todo de la fuerza de corte, del radio de la pieza que estés mecanizando y, obviamente, de la desmultiplicación que haya desde el motor hasta el plato.

Evidentemente, a menos desmultiplicación, más velocidad del plato y, en consecuencia, más exigencia al motor.

Lógicamente, la velocidad más alta la usaré, como es de cajón, mecanizando barras de pequeño diámetro y con espesor de pasada y avances moderados.

Por lo demás, es claro que, independientemente del diámetro de las poleas, si uso una velocidad intermedia, pongamos por ejemplo 300 rpm, al motor "le dará igual" si la misma velocidad final la consigo con una polea más pequeña y una marcha más corta que si es con la polea original más grande y, a cambio, también una marcha más larga. Al final, potencia es fuerza por velocidad. Si la velocidad final es la misma y la fuerza también, al motor le exijo lo mismo.

La caja de cambios de este modelo, para mi gusto, "se estira poco" o, como diría el director de un coro, "tiene poca tesitura": entre la marcha más larga y la más corta hay una relación de 1 a 25 y esto no lo puedo cambiar sin cambiar los engranajes del cabezal (demasiado tomate, por supuesto). En tornos actuales de similar tamaño, esta relación es de 1 a 50 (por ejemplo, de 45 a 1800 rpm). Así que, con lo que tengo, la decisión está en si me interesa que la velocidad más lenta sea muy lenta o que la velocidad más alta sea más rápida. Y me pareció que lo razonable era esto último. Sin pasarme claro. Antes tenía desde 30 a 755 rpm. Ahora me quedan las velocidades entre 55 y 1350 rpm., que está mucho mejor.
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Soyjulio

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2011, 20:12 »
Muchas gracias jalons, la explicación te ha quedado como la polea, perfecta

Vosotros los expertos no sé si teneis claro la labor didáctica que realiazaís

Gracias de nuevo

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2011, 20:34 »
Buen trabajo, Jalons y estupenda exposicion.

Con un variador inverter podrias aumentar el rango de velocidades (por debajo de 55 rpm y por encima de 1350 rpm), ademas de incorporar un freno, sin necesidad de modificar ningun elemento mecanico.
Torno Colchester Chipmaster 5x20, torno quantum D250x550 y fresadora HBM 45 Profi Dro, fresadora EMCO PC MILL 55, taladradora Optimun B17,  Afiladora casera, horno fundición electrico CARPIN

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2011, 21:06 »
Buen trabajo y mejor documentado, jeje que acojono cuando te diste cuenta que el eje eras mas grueso de lo que te esperaba menos mal que la prensa lo pudo colocar en su sitio, seguiré atento a la información que vallas poniendo

saludos
Torno Optimum D240-500G, Torno DamatoMachine 180x350, Fresadora Einhell BT-MR 550, Taladro Asideh TB 17, Sierra Cinta Femi 780XL, Tig Stahlwerk 200 HF, Soldador Inverter 100 A...

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2011, 05:13 »
Bueno, pues vamos con la tercera (modificación).

En este caso le ha tocado a los engranajes del cabezal. La cosa viene de que eran demasiado ruidosos, más de lo normal. Además, en cuanto le abrí la tapa superior, para curiosear en su interior, vi que uno de los pasadores cónicos que inmovilizan una de las ruedas dentadas en su eje estaba flojo y en parte roto y que, por culpa de ello, asomaba por un lado más de lo debido, golpeándose con una de las ruedas dentadas del eje vecino, con el resultado de que esta tenía las crestas de sus dientes claramente marcados por los repetidos golpes con él. Así que el arreglar esto fue una de mis primeras preocupaciones, antes incluso que el cambio de la polea de entrada al cabezal. En un principio me conformé con meter el pasador flojo y dejarlo prieto (al menos por el momento), con unos golpes de martillo, pero seguía sonando más de lo normal. Y comprobé que sonaba bastante más (y peor) en la marcha en el sentido normal que girando en sentido contrario.

José Luis (Fronch) me sugirió "darles la vuelta" a los engranajes, aprovechando el hecho de que la mayor parte del tiempo el torno se usa girando en el sentido "normal" y sólo excepcionalmente se usa girando al contrario, por lo que los dientes de los engranajes estarán, lógicamente, más desgastados por el costado que usan habitualmente. En un principio me pareció una locura, pensando en que no serían reversibles, porque cada uno seguramente formaría pieza con algún cubo o collar que no permitiría darle la vuelta.

Pero esto último no fue cierto más que en unos pocos casos. El cabezal tiene tres ejes principales, en el mismo plano horizontal: el de entrada de la polea que viene del motor, otro intermedio y el final, el del husillo principal, en el que va montado el plato, como se ve aquí:



Aparte, tiene otros dos más. Uno debajo del husillo principal que sale por la izquierda y lleva el movimiento al tren de engranajes exterior, para las barras de roscar y cilindrar. Y junto a ese, el que permite invertir el giro del anterior.

El primer eje ya lo había desmontado y montado cuando el cambio de polea.

Para desmontar el segundo, lo primero era quitar los tres pasadores cónicos que lleva. Uno salió fácil, con unos golpes de martillo. El segundo, el que estaba destrozado, no quería de ninguna manera, pues estaba machacado, tanto él como el alojamiento en que estaba y "ni palante, ni patrás". Así que me decidí a una destrucción controlada. Con bastante miedo, metí el taladro de mano y, con mucho cuidado, fue entrando bien a su través:




Primero con una broca de 4 y medio, luego una de 5 y, finalmente, con la de 6, atravesé todo el eje y salieron los restos del pasador. El tercer pasador también se atravesó, pues el extremo más delgado estaba bastante doblado y si se le golpeaba se doblaba más. Me las tuve que agenciar haciéndome una especie de botador con un trozo de varilla de acero inoxidable de 16, torneándole lo justo para la ocasión. Primero un pequeño taladro para encajar en él el extremo saliente del pasador, una vez desdoblado en lo posible. Poco a poco fue empujándole. Luego torneando en la varilla un "rabo", para meterlo por el alojamiento del pasador. Al final cedió y salió. Hecho un higo, pero salió.

Una vez retirados los pasadores cónicos y las tapas extremas del segundo eje, pude desmontarlo, aunque se resistió bastante. Pero me apañé obligándolo con varias varillas empujadas con un sargento grande de carpintero y con diversos casquillos y tramos de tubo:




 y en ocasiones con algunos golpes de mazo de naylon. Al desmontar este eje vi que lo que parecían engranajes con collar adosado, en realidad eran piezas sueltas en la mayoría de los casos, lo que me permitió darles la vuelta a casi todos ellos. Aquí se ven los dos ejes montados ya fuera del cabezal:




Una de las labores imprescindibles, para poderles dar la vuelta, es hacerles en los extremos de cada diente, un chaflán de entrada, pues el que tienen de fábrica se queda del lado contrario. De no hacer esta entrada, serían muy difíciles y molestos los cambios de velocidad. Así que lima fina y paciencia:





En esta otra imagen se ve la misma rueda de un lado y del otro. Se ve claramente como en la foto de la izquierda se aprecia, en cada diente, una especie de surco ocasionado por el desgaste desigual del costado del diente. En la foto de la derecha se ven los costados mucho más nuevos (por decir algo):




Los dos piñones del primer eje van juntos y comparten una chaveta interior que va soldada a ellos en sus extremos. Seguramente no era así de fábrica, pero ahora sí que estaba soldada, por lo que además de darles la vuelta toca intercambiarlos entre sí, pues forman una sola pieza. Esto obliga a intercambiar a los correspondientes del segundo eje. Uno de ellos, el más próximo al extremo izquierdo, sí que tenía un collar formando pieza con él y además coincidía con uno de los pasadores, pero afortunadamente, a continuación del otro había un collar suelto prácticamente del mismo ancho. Así que tocó hacerle a este el taladro para el pasador cónico:




y tras montarlo en el eje, ya intercambiados estos dos primeros piñones, completar el taladro al collar, coincidiendo con el taladro existente en el eje:




Que se repasa todo con el escariador cónico, que se maneja de lujo en la fresadora:




Lo mismo con el segundo pasador (el que estaba reventado):




Y otro tanto con el tercero. Tras ello, monto todo el eje en el torno pequeño y le quito 0,5 mm a uno de los collares, para que todo quede bien:




Aprovecho la ocasión para repasar los extremos de cada piñón, eliminando unas crestas que el desgaste ha ido formando, a modo de rebaba, en los extremos de cada diente. Estas crestas son responsables de parte del ruido al funcionar.

Tras esto, en uno de los montajes de prueba, la chaveta soldada a los dos piñones del primer eje salta ella sola (buena soldadura sería). Así no la puedo dejar, pues al desplazar los piñones podría "quedarse atrás" la chaveta y los piñones quedar sin arrastre sobre el eje. Así que me decido a soldarla de nuevo, tras hacer un buen surco, a lo bestia, con la radial en los dos costados extremos del grupo, para que agarrase bien la soldadura. Hago la soldadura con el grupo montado en su eje, para que quede la chaveta sujeta:




Tras lo que toca repaso en el torno, para que los bultos de la soldadura no tropiecen con la horquilla selectora que desplaza al grupo sobre el eje. Todas las soldaduras repasadas tienen un aspecto horrible, pero teniéndolo en la mano se ve que no es grave. La horquilla desliza bien sobre ambos costados:




Tras esta soldadura, parece que le cuesta deslizar al grupo sobre el eje. Es normal, pues todas las soldaduras tensan las piezas soldadas, modificándose ligeramente sus dimensiones. Pero tras mover repetidamente a mano el grupo sobre el eje (parecía una masturbación mecánica), termina por deslizar con suavidad. Y además ha quedado bastante más ajustado que como estaba iniciamente, quitándose el baile que tenía, que seguro que era causa de buena parte del ruido. ¡Bien!

Al montar este primer eje en el cabezal, para probar el funcionamiento de la horquilla, me encuentro con un desagradable imprevisto: la horquilla selectora no admite el cambio de los piñones, pues no es simétrica, sino que tiene mecanizado un rebaje coincidiendo con el piñón mayor. Al intercambiarlos ya no se puede montar, pues el rebaje queda frente al pequeño. ¡Mierda!

Tras estudiarlo con calma, decido desmontar y mecanizar la horquilla, alargando el rebaje para que tenga el ancho del conjunto de los dos piñones. Para poder hacerlo, necesito una herramienta tipo fly cutter, que no tengo. Así que me la hago (lo pongo como proyecto aparte). La horquilla antes:




durante el mecanizado:




y terminada:




Ahora toca montarlo todo. Pero le vendría muy bien una buena limpieza al interior del cabezal, pues he dejado mucha virutilla al usar el taladro para destruir uno de los pasadores cónicos. Así que primeramente le vacío de aceite:




La verdad es que estaba limpísimo. Eso sí, faltaba cosa de un litro para alcanzar el nivel, por lo que compro una garrafa de valvulina 80/90 de 5 litros (los que lleva en total) y ya se la pongo nueva. Aprovecho también para sustituir la capa de plástico transparente del ojo de buey, que estaba roto. Un poco de metacrilato recortado en el torno y listo.

En esta foto se ven las crestas que comentaba más arriba, en los extremos de los dientes, generadas como rebabas resultantes del funcionamiento de los engranajes.




Las limé una a una, para dejarlo lo mejor posible.

En esta foto, los elementos del segundo eje en cola, a la espera de ser montados.




El montaje fue relativamente sencillo. Al haber probado las piezas fuera, luego fueron ensartándose con relativa facilidad, empujando el eje con el mismo sargento. Al final se ponen y aprietan los pasadores cónicos nuevos y listo.

Antes de montar el primer eje, le corto, en el torno pequeño, unos cuatro centímetros del extremo, que no los necesita para nada. En el montaje inicial, con la polea nativa, el extremo de este eje estaba rematado por una especie de barrilete, probablemente para usarlo como polea motriz para prestarle tracción, mediante una correa de cuero, a alguna otra máquina a la que pudiese venirle bien (en aquellos tiempos los motores eran muy caros).

Le hago un taladro roscado y lo remato con una especie de tapón, más que nada por adorno, pues es obvio que la polea no va a deslizar (para meterla, según me comentó Fronch, la prensa hizo ¡unas doce toneladas!). Para poder meterlo y que no tropiece con el extremo de la chaveta, le hago una especie de chavetero-chapuza:




que no se nota una vez montado el tapón sobre el eje:




Tras el montaje y siguiendo el consejo de Fronch y Paco (el que me vendió la fresadora), antes de echar la valvulina limpia, le echo 5 litros de gasoil, cierro el cabezal y lo pongo en marcha unos minutos, para que arrastre toda la porquería que tenga. Efectivamente, tras volver a abrir, daba gusto ver los ejes y engranajes, limpitos como la patena:




Luego vacío y recojo el gasoil, junto con un montón de posos de viruta. Le añado la valvulina nueva




cierro el cabezal y a probar. Perfecto. El funcionamiento es más suave y bastante menos ruidoso, tanto en giro normal como al revés. Al revés mete algo más de ruido que al derecho, que fue el objetivo de dar la vuelta a los engranajes en que se pudo. ¡Bien! Y fin de capítulo.
« última modificación: 18 Febrero 2012, 11:40 por jalons14 »
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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2011, 09:47 »
Lo vas a dejar mejor que nuevo !
Es muy bonito ver estos trabajos.

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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #12 en: 28 Diciembre 2011, 09:58 »
¡Si señor! Así se hacen las cosas.

Una preguntilla: No he encontrado por ningún sitio escariadores cónicos de máquina. Todos los que he visto son manuales. ¿Dónde has conseguido el tuyo y a que velocidad lo has hecho trabajar en la fresadora)

Saludos.-
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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #13 en: 28 Diciembre 2011, 12:08 »
Sinceras felicitaciones Jalons14.  Tus trabajos son una fuente de inspiración.

Estuve pensando en esos 4 centímetros que cortaste del primer eje.  Posiblemente eran para poner allí una polea que sería usada para torneados de terminación.  Mi torno también tiene algo así, y su manual explica que colocando allí una polea pequeña, por ejemplo de 80mm, y haciendo girar con ella otra polea, mucho más grande, solidaria con el eje de avances, se logran avances mucho menores que los normales, y lo más importante, que esos avances están libres de las vibraciones inherentes a las transmisiones por engranajes. 

Combinados con una alta velocidad del husillo y una herramienta bien afilada, estos torneados de terminación dejan una superficie perfecta, que en muchos casos no necesita ser esmerilada.  Dice el manual que se pueden lograr avances de 0,008mm cilindrando, y de 0,0018mm refrentando.

Esto no lo he comprobado personalmente hasta ahora por falta de poleas, pero me las voy a hacer para probar.  Cuando compré mi torno, estas poleas habían desaparecido, pero el eje protuberante tiene 2 muescas para los tornillos prisioneros de la polea.
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Re:Modificaciones y arreglos a mi torno Ausona 180
« Respuesta #14 en: 28 Diciembre 2011, 12:46 »
¡joder, Jalons! y me decias que yo era un valiente por lo de la luneta de la fresadora. Lo tuyo si que tiene merito. enhorabuena y sigue ilustrándonos con tus trabajos.
un tallercito muy lejos y poco tiempo para disfrutarlo